近期,陜鋼龍鋼公司煉鐵廠干部職工立足崗位,巧用“頭腦風暴法”集思廣益,不斷推出新點子、新思路、新方法,全力破解各項生產(chǎn)瓶頸問題,構(gòu)筑“高效冶煉”新高地,助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加速度。
智囊一:分級破碎破瓶頸 設備工藝雙收益
450㎡燒結(jié)機燃料破碎系統(tǒng)三條生產(chǎn)線分別設一臺雙反擊式破碎機(粗破)和一臺四輥破碎機(細破),且要求生產(chǎn)工藝成品燃料粒度標準在0.5至3mm之間。在實際生產(chǎn)中,發(fā)現(xiàn)小于3mm的原始粒度比例高達30%以上,經(jīng)破碎造成小于0.5mm粒級比例增加,既不能滿足工藝要求,又導致破碎機運行負荷增大、設備使用壽命縮短、故障率增多等。
針對這一問題,工藝技術人員通過在燃料倉下加設一臺雙層張弛振動篩,將小于3mm粒級直接作為成品燃料,3mm至15mm粒級進行四輥破碎,大于15mm粒級進行雙反擊破碎、四輥破碎兩次破碎等措施,成功使雙反擊式破碎機和四輥破碎機運行負荷分別降低66.7%、33.3%,破碎合格率實現(xiàn)大幅提高,年可直接降本30萬元。
智囊二:防震裝置解難題 效率壽命雙提升
起初,原料系統(tǒng)槽下區(qū)域焦炭篩板為陶瓷耐磨棒條,因下料口與篩板入料口存在高差,當焦炭從下料口直接下落篩板時,容易打碎棒條耐磨陶瓷和沖擊固定篩條方管,造成篩板使用壽命下降。
為延長設備使用壽命,維修人員決定在篩板入口和固定篩條方管加裝聚氨酯防震墊裝置,通過制作聚氨酯防震墊、采用螺栓將防震墊固定在篩板入料口方管上等措施,有效確保了篩板棒條陶瓷、方管安全運行。改造后,不僅使焦炭篩板方管和陶瓷珠使用壽命延長一倍以上,而且提高了篩分使用效率,減輕了人員勞動強度,年可創(chuàng)效32萬元。
智囊三:優(yōu)化升級尋突破 循環(huán)反吹保順行
高爐噴煤一區(qū)制粉系統(tǒng)布袋除塵裝置共有8個箱體進行布袋離線反吹。但因每個箱體為分室隔離式除塵模式,需投入翻板閥、氣缸等設備完成作業(yè),加之設備老化,時常出現(xiàn)翻板閥卡死現(xiàn)象,制約制粉系統(tǒng)正常生產(chǎn)運行。
為解決這一問題,設備維修人員與工藝技術人員強強聯(lián)手,決定對布袋除塵系統(tǒng)進行升級改造,通過拆除原有翻板閥及分室擋板,將8個反吹箱體進行連通,并將原布袋反吹頻率改為循環(huán)反吹頻率,形成在線除塵自動反吹模式。改造后,不僅崗位工可足不出戶,實時監(jiān)控布袋反吹過程,而且大幅節(jié)省了氮氣能源消耗和設備維修頻次,促進了設備高效順行,年可創(chuàng)效20萬元。
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