近日,陜鋼龍鋼公司原料一區(qū)緊盯“煉鐵高效冶煉”大課題,以提升返礦消化工藝技術(shù)為攻關(guān)手段,不斷提高原料混勻礦質(zhì)量,確保為高爐高效冶煉提供基礎(chǔ)保障。
該公司原料一區(qū)2系統(tǒng)主要為450㎡燒結(jié)機供給高質(zhì)量混勻礦,混勻礦混勻程度及成分波動決定著燒結(jié)工序燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定。實際生產(chǎn)中,由于該系統(tǒng)僅有一個料倉容納返礦,且堆料過程是直接將返礦經(jīng)一、二預(yù)配輸送至堆料機后,單供進入450㎡燒結(jié)配料倉,不僅造成堆料系統(tǒng)執(zhí)行配比堆料和堆料機旁通帶單供返礦同時進行,不利于堆垛混勻礦成分穩(wěn)定,而且增加了堆取料機會車頻次,增加了設(shè)備壓力。
為解決這一問題,工藝技術(shù)人員決定提升返礦消化工藝技術(shù),通過在混勻料返礦旁通帶新增堆積返礦場地、旁通帶尾輪裝置和料倉整體向外延伸等措施,一舉解決了堆料系統(tǒng)單供問題。改造后,不僅確保返礦量庫存容量不低于3000噸,進一步穩(wěn)定了混勻礦質(zhì)量和堆料成垛周期,而且大幅減輕了堆取料機等設(shè)備壓力,節(jié)約了系統(tǒng)能耗,預(yù)計年可創(chuàng)效72萬元。